只要跨相热裂解不出问题,项目就一定不会失败,收益率达到92%、装置超长时间连续运行已经证明这项技术是成功的;其他问题都是小问题,通过工艺调整都能解决,解决这些问题投入的人力物力财力的价值,不仅仅在项目上体现,也会体现在工艺包上,在以后的项目合资中,工艺包的价值会更值钱。
现在不能把负荷提上来,问题在于原料预处理方式有不妥之处,造成原料无法输送到反应器里面。一直以来,我都认为原料的预处理必须是磨粉,在第一篇文章介绍工艺流程的时候也提到“惠城环保的废塑料化学回收项目采用一步法,工艺流程大致如下:混合废塑料先经清洗、硬化、磨粉……”也是自己想当然啦,从来不去关注、咨询这样的问题,事实上,现在的原料处理是把废塑料清洗干燥后剪切成条形片状,条形片状原料有棱角、比表面积大,阻力、摩擦力都大,输送过程更容易产生贴壁、缠绕、抱团、堵管,每一片能够进到反应器的废塑料都要绕过山路十八弯,发生局部堵管的情况使得进料量很不稳定,增加催化裂解过程的控制难度,容易产生过裂解。
目前,东粤化学工厂正在进行改用粉料进料模式,粉料颗粒流动性好,易被气流带动,管道内不易架桥堵塞,输送稳定且能耗低。如果进展顺利,等磨粉机到货安装完毕就能满负荷生产,当然,改成粉料也不一定就能满负荷,但肯定比条形片状料要好很多很多,至少进料量会增加而且均匀,催化裂解工艺会更好控制,不容易发生过裂解;就算还是不能满负荷,也是有办法的,例如缩短进料管道、用直管不用弯头,把文丘里管移到更接近反应器的地方,如果还不行,将进料管全部改成与进料系统末端内外夹管相同的结构,用压缩气体把沉降在管道底部的高密度颗粒托起来,总之,我相信惠城环保的人是能够解决的。
改成粉料不会增加生产成本,磨粉比剪切吨料耗能更低(实测),气力输送粉料也比片料能耗更低。
利润虽回撤很多很多,信念从未动摇。